“一条皮带空转1小时会‘吃掉’多少电?”6月9日,山煤国际凌志达煤业调度室里,副主任王珂正对着屏幕梳理生产数据,被突然闯进的井下机运队带班长原秀斌问得一愣。

这天,原秀斌在集中主运大巷巡检时,听见熟悉的皮带轰鸣声不断,却不见煤流涌动。问询后得知,原来综采工作面因设备故障暂停出煤,这条皮带已经“空腹狂奔”近1小时。他心中默算:“这条强力皮带是2×400kW的功率,空转1小时就是800度电,按0.63元/度算,得白扔约500块!”更让他心疼的是,“长期空转不光费电,皮带磨损、电机损耗都会增加,维修成本更是笔糊涂账。”一出井,他就揣着算好的“账单”冲进了调度室。
王珂盯着桌上的井下设备分布图,指尖划过密密麻麻的皮带线路:“全矿18条皮带,要是每条每天都空转1小时,得花4200多元,一年就是150多万元!这‘空转病’必须治!”
这件事很快摆上了矿党委的会议桌。有人提出实施“间隙性运转”——有煤就转、无煤即停,但机运队的顾虑随即而来:频繁启停会不会导致重载启动时皮带打滑?突然改变几十年“开带即常转”的运行模式,操作工能适应吗?

“不能因为怕麻烦就放着浪费不管。办法总比困难多!”该矿当即成立攻关专班,决定用智能化手段治疗皮带空转病:
他们装上皮带集中控制系统,调度室屏幕能实时显示每一条皮带的煤量,一旦空转,远程就能干预停机;
加设多重智能安全保护装置实时监测,皮带跑偏、打滑时自动停机,消除安全隐患;
给电机装上变频调节阀:煤多的时候全速转,煤少或者空转时自动降速;
配套出台“启停规矩”:单次停机不超30分钟,连续启动不超3次,避免电机“累着”。
为了让操作工放心,该矿开展了多轮培训,制定了操作规范手册;维修工也增加了巡检次数,重点盯防皮带接头磨损。

东主运皮带率先试点,一个月后,喜提电费下降账单:每班少花电费880元,当月累计节省电费7万余元;皮带磨损速度变慢,维修成本同比降低30%。
“会休息的皮带”产生了实实在在的效益,节能种子在职工心中继续发芽。
机电装备部推出皮带错峰用电举措。部长伦丽荣算起总账:“全矿18条皮带错峰用电,把检修班调整到8点班,生产班调整到4点班和0点班,预计每年能节省电费和维修费85万元。”
综采队受此启发,把15502工作面的运输距离从2400米缩短到1400米,还将工作面运输顺槽皮带、上仓皮带的三驱动改为双驱动。改造后的驱动系统利用永磁同步电机和智能变频控制技术,能够精准调节电机输出功率。队长张志明拍着改造后的设备说:“现在电机能跟着煤量‘调劲儿’,平均每班电费少花1388块,这账算得过来!”
“会休息的皮带”产生了大效益。如今,这一节支降耗的连环举措已成为矿井标杆,各专业系统纷纷对标,精打细算,助力企业有序度过煤炭市场深度调整期。